大冶有色冶炼厂一季度产值达63亿余元 老车间向新工艺要效益

大冶有色冶炼厂一季度产值达63亿余元  老车间向新工艺要效益

大冶有色冶炼厂一季度产值达63亿余元  老车间向新工艺要效益

大冶有色冶炼厂电解车间

产值达63.48亿元,三大产品产量均超出预期,这是大冶有色冶炼厂交出的一季度生产答卷,在打出一套生产优化“组合拳”后实现良好开局。

打好降本增效“铁算盘”

11日上午,大冶有色冶炼厂电解车间里,快速移动的行车发出轰鸣声,电解槽内的阳极板逐渐溶解,阴极铜在电流中缓慢析出。

电解是阳极铜精炼出高纯度阴极铜的重要工序。去年以来,大冶有色冶炼厂电解车间与上游转炉车间开展合作,通过数据精准溯源,围绕阳极板浇筑质量、成分控制和转运效率等环节,实施20多项生产改进措施。

铜电解中最大的变动成本是直流电耗,槽电压每升高0.01伏,每天就多耗电近万千瓦时。这是PC槽面班团队累计取样分析上千次,比对不同槽位的电压数据后发现的重要规律。

电压降下来,效益才能提上去。清理导电排氧化层,更换老化母板导电棒,勤查槽面短路……一场“减伏行动”在该班组兴起,预计全年累计节省用电将达300多万千瓦时。

粗铜要电解精炼为品位达99.997%以上的高纯阴极铜,PC槽面班是电解车间实现这一工序的核心主力班组。该班组探索出的槽面短路智能检测系统实施等13项创新成果落地运用,为电解槽装上了“双保险”。“今年将持续推进标准化操作,强化工序管控,开展自动洒水装置运用等攻关,争取进一步提升作业效率、降低生产能耗。”班组成员方江林说。

亮出生产优化“组合拳”

上周,5组电解槽一次性通电成功。“传统电解是用始极片作为原料进行生产,现在全部由残极片替代。”大冶有色冶炼厂智慧运营中心副科长任鹏博说,技术攻关推动生产工艺革新,减少了电解生产所需始极片的库存和废铜的产出,进一步释放转炉车间处理冷铜的能力。

以前,电解车间运用的始极片,要在阳极板基础上提前生产出来,再运输至库房备存以待使用,经常造成资金占用。今年一季度,大冶有色冶炼厂老电解系统实现重启,生产环节的优化带动了产品产量的增长。

任鹏博表示,从市场行情出发,今年重启老电解系统,能够增加阴极铜产量,带动冶炼厂各环节生产效率提升,由此可以灵活组织生产,实现效益最大化。

大冶有色冶炼厂还根据硫酸产量科学组织全年生产目标,优化全厂蒸汽管网增加发电量,转炉车间、电解车间的生产工艺改进,增加了阳极板和阴极铜的产出,全年预计能节省成本138万元。(黄石融媒记者 徐锦博 通讯员 戈瑶 邓小辉 文/摄)

编辑:郭明磊

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